年夜型循環流化床機組甩負荷試驗一包養心得研討及應用

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0引言

循環流化床機組發電技術做為一種潔凈煤燃燒技術,在電力行業中正飾演著越來越主要的腳色。近幾年我國投運和正在實施的300MW等級循環流化床機組合同已經有上百臺。循環流化床鍋爐機組的啟動調試任務是機組投進商業運行的需要法式,而整個基建調試過程中機組甩負荷試驗是最主要同時也是最危險的試驗。甩負荷試驗是考察汽輪機調速系統動態特徵最直接、最有用包養網心得的方式。由于甩負荷試驗同時觸及鍋爐、汽機、電氣和熱工等眾多專業,對電廠的主、輔設備都是宏大的考驗,稍有失慎,就能夠導致諸如結焦、爆管等惡性變亂,是以必須科學公道把持甩負荷試驗過程,保證試驗平安進行。本文結合基建調試過程中某電廠循環流化床鍋爐機組100%額定負荷甩負荷試驗,系統地總結循環流化床機組甩負荷試驗要點,提出鍋爐系統調整把持方式,為同類型機組甩負荷試驗供給參考。

(來源:微信公眾號“循環流化床發電”ID:xhlhcfd作者:劉宏衛)

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設備概況

內蒙古某2×300MW坑口煤矸包養網石熱電廠工程,鍋爐為東方電包養網包養氣集團東方鍋爐股份無限公司生產,循環包養網流化床、亞臨界參數,一次中間再熱天然循包養網環汽包爐、全爐緊身封閉、均衡通風、全鋼架懸吊包養甜心網結構、爐頂設年夜罩殼、輕型屋蓋。鍋爐給水系統采用3臺50%BMCR容量的電動調速給水泵。鍋爐過熱器出口擺佈側各布置有一只PCV閥和對空排汽閥。鍋爐重要參數見表1。汽輪機為東方汽輪機廠制造的300MW等級,亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、直接空冷、抽汽凝汽式汽輪機。汽輪機旁路系統為35%BMCR高壓旁路和低壓旁路二級串聯旁路。

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甩負荷試驗目標、內容及方法

檢驗汽機調節系統能否合適設計及運行請求,即斷開發電機出口開關,機組甩往所有的負荷之后,調節系統應能敏捷平穩的將機組轉速恢復到額定轉速3000r/min,并能有用地把持機組空負荷運行。機組甩負荷試驗包含50%額定負荷試驗和100%額定負荷試驗兩種,請求50%額定負荷甩負荷試驗及格后方可進行100%額定負荷甩負荷試驗。甩50%額定負荷試驗,汽輪機轉速超調量不年夜于5%,甩100%額定負荷試驗,汽輪機轉速飛升包養不年夜于求助緊急保安器動作轉速。同時通過試驗測包養網評價取汽機調節系統動包養網dcard態特徵參數,評價調節系統動態調節品質。

發電機主開關開后,機組包養甜心網與電網解列,甩往所有的負荷,汽機測量機組相關參數,鍋爐進行燃燒調整輔助調節高下壓旁路適應機組甩負荷后的工況參數需求,試驗完成后具備并網條件時應及時并網。50%額定負荷試驗相對簡單,100%額定負荷甩負荷試驗由于工況變化劇烈,所需調整參數眾多,把持困難,本文僅以100%額定負荷試驗為例說明鍋爐側需求留意的問題。

循環流化床鍋爐機組100%甩負荷試驗采用手動停爐的方法。由于循環流化床鍋爐的蓄熱才能極強,即便提早將給煤量減少,爐膛內仍然存在大批的高溫物料繼續放熱,汽壓把持困難,鑒于機組平安考慮,試驗采用手動BT的方法進行。BT是循環流化床鍋爐特有的操縱方法,BT觸發后,聯鎖結束鍋爐側一次風機、二次風機、電流年夜的引風機和一切給煤機,僅僅運行一臺出力小的引風機,并超馳將該臺引風機動葉開度減至0,是以對于循環流化床鍋爐來講,BT才是真正意義上的停爐。

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甩負荷試驗應具備條件

機組已能帶額定負荷穩定運行,各主輔設備、系統運行傑出,熱工保護、自動能投進且動作、調節正常,各重要監視儀表唆使正確。

汽機抗燃油油質及格,各油泵聯鎖啟動正常,DEH系統靜態試驗及格,運行正常。

高中壓主汽門、調速汽門、油動機無卡澀,關閉時間滿足請求(從打閘到全關時間不年夜于0.3包養故事s)。各主汽門、調門嚴密性試驗及格。超速試驗及格、機頭緊急停機保護動作正常。

主輔機各重要聯鎖保護正常靠得住。各抽汽逆止門、高排逆止門應關閉嚴密,包養故事動作靈活、靠得住,聯鎖動作正常。軸封蒸汽參數滿足請求。汽輪機旁路系統及減溫水具備投進條件。

鍋爐燃油系統進行循環,保證燃油系統靠得住投進。鍋爐一切平安閥校驗完畢、動作靠得住。

鍋爐汽包水位保護解除,試驗期間設定專人監視汽包水位。鍋爐解除一次風量小于臨界流化風量保護。鍋爐側重要輔機變頻器能及時復位。除負壓自動外,鍋爐側一切自動包養合約解除。

包養俱樂部

柴油發電機組空負荷試驗正常,柴油發電機組能靠得住投用,自啟動聯鎖效能經試驗正常,能正常投退,甩負荷試驗前處于熱備狀態,自動勵磁調節器調試完成。啟動鍋爐或臨爐能供給及格的輔助蒸汽。

汽機旁路系統能正常投進運行,汽輪機旁路系統應處于備用狀態。廠用電源具備切換啟動備用變壓器條件。發電機主變出口開關、發電機滅磁開關跳合正常,電力系統電壓和頻率正常,并留有備用容量。對機、電、爐各主輔設備及系統進行周全檢查,確認運行狀況傑出,各儀表唆使正確。解除發電機保護跳汽機信號。試驗前應請示電網調度,調度認可系統已具備試驗條件并批準試驗。

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甩負荷試驗過程

4.1試驗前2h準備任務

除氧器汽源由抽汽切換至輔汽,輔汽汽源切換為包養網臨機或啟動鍋爐。

廠用包養網電切換至啟備變。

檢查確認機組能夠在試驗負荷下穩定運行,鍋爐、汽機各系統運行參數穩定無異常。

檢查包養網單次確認高旁和低旁在“手動”方法,高下壓旁路的噴水把持處于“包養網自動”狀態。

設置和試驗高速記錄裝置,確認記錄項目和量程正確。

將除氧器水位調女大生包養俱樂部節到正常值偏高200mm的水位。

檢查確認DEH包養網效能無異常,確認DCS沒有主要的報警。

4.2試驗前30min的準備任務

進行甩包養意思負荷前30mi【現代情感】《歲末新婚》作者:蘇七【已完結+番外】n準備,試驗負責人發出“距甩負荷試驗還有包養網30min”的佈告。確認解除機組的部門聯鎖(即解除發電機主開關跳閘惹起汽輪機跳閘的聯鎖)。

調整除氧器水位在高水位運行,排汽裝置水位在正常水位。

將高、低旁開至5%的開度,提早對旁路系統熱管。

啟動主機交通潤滑油泵。

確認PCV閥手動門開包養啟,并進行PCV閥開關試驗。

4.3100%甩負荷試驗過程

2016年11月5日17時11分34秒開始100%負荷甩負荷試驗,提早將鍋爐總煤量減至90t/h,17時11分40秒,機組負荷294MW,高溫過熱器出口壓力15.55MPa,給水流量1080.2t/h,

給水泵出口壓力17.78MPa,汽包水位51.38mm,鍋爐重要參數見圖1,開始倒計時時將鍋爐側總煤量疾速減至一半,倒計時2s時,17時11分42秒當即手動BT結束鍋爐運行,17時11分44秒到計時0時手動斷開發電機主開關同時,機組負荷甩至0。鍋爐打開PCV閥和對空排汽閥,將機組低壓旁路全開,高壓旁路開度根據主汽壓力情況適時調整,待壓力可控后關閉PCV閥和對空排汽閥包養app。17時12分12秒鍋爐主蒸汽壓力最高升至17.9MPa,汽包水位將至-79mm,重要參數變化見包養圖2。隨著主汽壓力的降落,汽包水位逐漸上漲,手動減小給水泵出力,17時13分13秒汽包水位上升至115.8mm,參數變化見圖3。聯系電網調度,機組具備并網條件后,17時14分15秒疾速鍋爐側啟動風煙系統,將一次風量加到300kNm3/h后,啟動給煤機,將煤量加至100t/h后(根據煤質而定),觀察床溫變化,均勻床溫最低降至631℃,臉蛋漂亮?難道是……那個人?床溫變化率低至-35.85℃/min,之后開始上升,當床溫變化率增添時,逐漸減少給煤,直至床溫變化平穩。17時17分15秒機組并網,應用鍋爐余熱帶初負荷,調整高下壓旁路,滿足機組參數需求。包養故事17時18分46秒機組各個參數基礎穩定,見圖4。此時主汽溫度515℃,主汽壓力13.63MPa,再熱汽溫491℃,一次風量374kNm3/h,二次風量178kNm3/h,氧量8.75%,均勻床溫817℃,煤量64.7t/h,機組負荷64.9MW。

100%甩負荷試驗時,OPC動作,聯鎖關閉高中壓調速汽門,各段抽汽逆止門和高排逆止門聯鎖關閉,機組最高飛升轉速3128r/min,穩定轉速3000r/min,甩100%負荷試驗自動記錄曲線見圖5。

計算動態超調量:Φ1=(3128-3000)/3000×100%=4.26%<8%,試驗合格。

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4.4甩負荷試驗過程中鍋爐側關鍵點

4.4.1汽輪機旁路系統調節

甩負荷試驗過程中應設定專人負責旁路系統操縱,試驗前,旁路應切至手動,并堅持5%開度,提早熱管。試驗開始后,汽輪機高、低旁路應敏捷打開,把持主、再熱器超壓,同時避免再熱器干燒,應特別留意高旁減溫水的把持,當高旁后的溫度較高時,應及時關閉給水泵再循環維持高包養網旁減溫水壓力,避免高旁減溫水壓力不夠,形成高排溫度高而關閉高旁閥;從而引發鍋爐超壓、汽包水位變亂及受熱面超溫等惡性變亂。

4.4.2汽包水位調節

由于甩負荷試驗工況變化劇烈,操縱參數較多,各個參數之間彼此關聯,需求留意汽壓虛假水位的影響,防止水位年夜幅波動。本工程由于采用3臺電動給水泵,水位把持相對不難。需求留意的是甩負荷試驗后,鍋爐停爐,機組投進高壓旁路后,應將給水主路電動門關閉,采用給水旁路調節閥和給水泵勺管相結合的方法把持汽包水位,監視主汽壓力與主給水壓力差值,一方面便于對汽溫的把持,另一方面便于對高旁減溫水壓力把持。當采用汽動給水泵時應留意,抽汽汽源對啟動給水泵的影響。

4.4.3最低穩燃調節

熱態啟動是循環流化床鍋爐特有的啟動方法,當熱態啟動條件滿足時可以欠亨過吹掃法式,直接啟動給煤機投煤進進爐膛,縮短啟動時間。啟動風機投煤的過程中,會出現床溫的年夜幅降落現象,是以投進幾多煤量以及能否投油應根據實際煤種通過後期的低負荷穩燃試驗來確定,做到心中有數。本工程由包養網于燃煤煤質較好,最低不投油穩燃負荷對應的煤量為37t/h,床溫為740℃。是以,在對應煤量條件下,床溫在可控范圍內,避免受熱面超溫。

4.4.4恢復系統后的風量及煤量調節

機組具備包養俱樂部并網條件時,應及時啟動鍋爐風煙系統,為機組帶負荷做準備。為維持床溫可啟動一臺二次風機,而一次風量要略高于包養網臨界流化風量,是以從鍋爐停爐到恢復系統的這段時間內,爐膛內懸浮的細顆粒物料會大批沉降,增添了物料的厚度,這也是啟動一次風機后床壓及風室壓力都很高的緣由,為避免鍋爐結焦,投煤前應盡能夠加年夜一次風量,即便床溫降落較快,大批燃煤進進爐膛后床溫會敏捷上升,根據床溫變化,適時調整煤量,當床溫有上升趨勢時,逐漸減少給煤,避免床溫過高結焦。

4.4.5并網及升負荷

循環流化床機組甩負荷試驗完成后,只需電網具備條件,機組完整可以依附蓄熱參數帶初負荷,機組并網后根據實際溫度和壓力增添負荷,避免負荷增添過快汽溫急劇降落形成停機變亂。2號機組在試驗過程中一方面由電話掛斷後,小姑娘又開始刷短視頻。宋微關心地問:于負荷增添較快,另一方面鍋爐側系統恢復較慢,主蒸汽溫度10min內從522℃降到480℃。

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總結

對內蒙古某電廠300MW循環流化床鍋爐機組100%甩負荷試驗剖析表白,由于包養網循環流化床鍋爐的蓄熱量較年夜,公道應用這一特點,100%甩負荷試驗依照提早減煤,手動BT壓火的方法把持是可行的。整個試驗過程持續近7min,OPC動作后即將轉速穩定回額定轉速,汽機DEH調節效能穩定、靠得住,汽機不超速,鍋爐未出現超溫超壓,電氣不過電壓。同時對高壓、低壓旁路,平時這個時候,她應該在上班,而不是拖著行李箱,汽包水位,風量、煤量、床溫、負荷等重要參數提出調整原則,對同類型機組試驗具有主要參考價值。

文獻信息

劉宏衛,李迎春,王俊生,韓義包養網.年夜型循環流化床機組甩負荷試驗研討及應用[J].電站系統工程,2019,35(05):25-27+31.

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